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時間:2014-05-28 09:55:28
作者:世邦機器
煤粉粒徑對著火時間的影響(對流)
如果僅考慮對流加熱的因素??梢钥闯?,粒徑越小,臨界煤粉濃度越大,這是由于小顆粒的升溫速度快,更易于發(fā)生多相著火,只有在更高的濃度下才會出現(xiàn)均相著火,而大的顆粒升溫速度相應降低了氣相的升溫速度,使得著火更早地進入加熱控制區(qū)。煤粉制備需要一套很嚴密的煤粉制備系統(tǒng)。在加熱控制區(qū)以前,隨著粒徑的減小,著火時間縮短,這同樣是因為小顆粒升溫速度快的緣故。
以上所述的是煤粉粒徑對著火溫度、著火時間和著火方式的影響。在這個過程中煤粉濃度不同,影響的規(guī)律也是不同的。煤質(zhì)的另一特性--灰分對火焰?zhèn)鞑ニ俣鹊挠绊?,揮發(fā)分固定為30%,灰分變化為A一5%,15%,30%,40 %,可見火焰?zhèn)鞑ニ俣入S灰分的增加而降低,但不同的灰分中還存在一個理想的煤粉濃度,其理想值約為4kgc/kga。
燃燒強化的良好效果是使燃煤得到充分利用和大大節(jié)約助燃用油。例如,飛灰含碳量從改造前的17%~20%降低到13%以下,大渣的含碳量也有所下降。值得提出的是,由于火焰穩(wěn)定,即使在較低的鍋爐負荷下也不投助燃油,因此,14爐的燃油量從燃燒器改造后直線下降。
其他的效果還有,由于縮短了管道的長度和減少彎頭,一次風管的阻力大大地減少了。新裝的扭曲隔板只1.5m,流線較好,也沒有增加多少阻力。還有,由于燃燒強化,爐膛內(nèi)放熱增多,改造前的主蒸汽溫度偏低問題已有所回升,提高到接近于原設(shè)計值。
-END-
選擇了用炭的干燥無灰基工業(yè)分析揮發(fā)分份額與碳化溫度的關(guān)系線圖;文獻將在900℃和在給定碳化溫度下煤的失重的差值與碳化溫度作圖,用以表示試驗結(jié)果與900℃這一任意選定的溫度下煤的熱解特性的關(guān)系。
研究著火過程比較簡便的方法是研究初始階段的溫度場,這里測量了燃燒器出口的溫度分布。
百葉窗煤粉濃縮器設(shè)計要求是,一次風經(jīng)百葉窗煤粉濃縮器分為濃淡兩股后,氣流和靜壓分配均勻,即E,≈E,≈1,阻力損失△P小,濃縮比尾高,可以有效地實現(xiàn)水平。
鈍體后“著火三角區(qū)”理論。均勻混氣流經(jīng)鈍體時,帶走它后面的物質(zhì),形成負壓區(qū),卷吸熾熱煙氣,從內(nèi)層給混氣層加熱(對流熱交換)。
按照不同煤粉濃度下所觀察到的溫度計算出的進口速度的預報值隨煤粉濃度而變化的情況。
對煤粉濃度和著火距離的關(guān)系國內(nèi)外進行過大量的研究。Masayasu$Sakai[423在一維混合控制爐中進行了較多煤種的試驗,五種煤中分析質(zhì)揮發(fā)分V7=10.4%~37.8%,煤的低位發(fā)熱量為23782~303398kJ/kg(5680~7260kcal/kg)。