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時間:2014-06-23 09:57:55
作者:世邦機器
投產(chǎn)后的生產(chǎn)實踐證明,按照設計制定的流程和藥劑制度未達到設計的選別指標(銅精礦品位僅達5%左右)?,F(xiàn)場根據(jù)實際生產(chǎn)情況進行了流程改革和尋找合理的藥劑制度等工作。
(1)藥劑制度的改進。根據(jù)現(xiàn)場操作、試驗以及對原設計藥劑制度的研究認為,影響精礦品位的主要因素是黃鐵礦與銅礦物的分離。原設計采用蘇打作為粗選的調整劑,礦漿的pH值約為9,這樣粗選時黃鐵礦得不到有效的抑制。鐵礦石設備的種類很多,我們經(jīng)常聽到的有鐵礦石加工設備和鐵礦石粉碎設備。試驗說明采用石灰將pH值調至11.5以上,方能有效的抑制黃鐵礦,并且石灰添加地點亦由原攪拌槽改在一段球磨機,石灰用量折合原礦6 kg/t?,F(xiàn)場相繼對黑藥,丁黃藥和硫化鈉等藥劑也進行過研究。更改藥劑制度后銅精礦品位提高,浮選尾礦含銅也有所降低。
(2)實際生產(chǎn)時,磨礦粒度未能達到一0.074 ITI/n占80%~85%?,F(xiàn)場從1960年到1964年期間對流程進行了多次改進,并隨礦石性質的變化也常有變動,一般常用的為一次粗癬二次精癬一次掃選,有時在粗選后,增加一次掃選作業(yè)。
(3)二選車間及一選3系列的建立。原國外設計時未進行硫鈷綜合回收,且鐵精礦中銅、硫含量較高,影響冶煉質量。1959年選礦廠投產(chǎn)后不久,我國自己進行了回收硫鈷的試驗和設計,于1965年3月選鈷車間建成投產(chǎn),選鉆工程按一選1個系列的規(guī)??紤],即年處理原生礦103萬t,選鈷車間簡稱二眩選鉆工程包括二癬石灰乳處理問、一選第3系列改建及相應擴建脫水,精礦倉庫等工程。選鈷系統(tǒng)是在原有生產(chǎn)流程基礎上,在浮選作業(yè)過程中進行鈷金屬的回收。二選車間于1965年1~3月先后進行單機試車及負荷聯(lián)動試車,同年4月開始試生產(chǎn)。二選車間的建立,對于綜合回收鈷精礦,降低鐵精礦中含銅量,提高銅的金屬回收率均起了積極的作用。
(4)二選的改造。選礦廠自1971年4系列建成投產(chǎn)后,其年處理能力可達400-430萬∥a,相應要求選礦廠各工序進行挖潛配套。1972年9月,武鋼公司提出降低鐵精礦的含硫量,這樣需要增設1個系列進行選硫。二選車間就在這個前提下進行了改造,1974年由現(xiàn)場自行對二選進行設計和施工,1975年改造完成投入生產(chǎn)。浮選采用優(yōu)先浮選流程,選銅作業(yè)在一選進行,選硫作業(yè)在二選進行。二選設置原生礦和氧化礦兩個選硫系統(tǒng)。改造后的選別流程,使鐵精礦中含硫量有所降低,銅精礦中銅品位也有所提高,初步解決了兩個選硫系統(tǒng)。改造后的選別流程,使鐵精礦中含硫量有所降低,銅精礦中銅品位也有所提高,初步解決了綜合回收硫鈷精礦的問題。
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多年實踐表明,Bamarc沖擊破碎機雖然有一定的自襯作用,但自襯效果不十分理想,嚴重影響了機器的作業(yè)率,也影響工業(yè)大量應用。Bamarc“石打石”的設計思想是石料對石料的沖擊破碎,并利用石料形成自襯式工作部件。
破碎篩分系統(tǒng)實施自動檢測控制,提高設備運行效率。破碎為三段一閉路流程,后增加細碎預先篩分和粗碎后大塊礦石預選工藝。
GPS高頻振動細篩代替螺旋分級機、旋流器分級,或與它們組合分級,既控制了人選粒度,又有效地解決了脆性的、大密度的已單體解離有用礦物在沉砂中反富集而導致過磨的問題,可顯著降低有用礦物過粉碎,提高選礦效率,使回收率提高8% -15%。
采用分步浮選工藝,可以消除菱鐵礦對赤鐵礦浮選的影響,是解決含碳酸鹽鐵礦石浮選分離難題的方法之一。
MVP型圓錐破碎機是在原CLASSC型和Ⅱ型Roolercone基礎上推出的較新一代高性能圓錐破碎機。它采用先進破碎型腔技術,以增加其生產(chǎn)能力。
另外,對于操作安全性來說,較重要的是保證操作的正確性,防止誤操作和越權操作??诹钆c密碼限制了操作員的權限。