時間:2014-06-24 09:30:02
作者:世邦機器
精礦脫水
選礦廠精礦脫水工段包括現有過濾車間和8臺濃密機。原國外設計,原生礦鐵精礦采用16臺西1600 mm磁力脫水槽進行濃縮脫水;氧化礦鐵精礦、銅精礦則分別采用咖50 m和咖24 m濃密機進行濃縮。
經濃縮后的產品,用砂泵揚送至過濾車間,分別進行過濾,獲得原生礦鐵精礦、氧化礦鐵精礦和銅精礦3種產品。在鐵礦加工中鐵礦石破碎是非常重要的一步。各濃縮作業(yè)的溢流(其中包括主廠房內磁選尾礦和水力旋流器組的溢流)則送往4 15 m尾礦濃密機,經脫水后用泵揚至尾礦庫。溢流則作為廠內循環(huán)水使用,按原設計,環(huán)水量為1 138.4m3/h。
1960年擴建4系列,1965年二選車間建成投產,新增加2臺濃密機(7”、8”濃密機),并取消原沒在過濾廠房內的16臺西1600mm磁力脫水槽,改用4”濃密機作為原生礦鐵精礦的濃縮脫水設備;7。濃密機則用于硫鈷精礦過濾前的濃縮脫水;8”濃密機作為銅硫混合精礦送往二選車間進行銅硫分離前的濃縮作業(yè)。1980年選礦廠主廠房強磁選投人生產,原1 4濃密機暫用于主廠房內混合礦弱磁選尾礦的濃縮,經濃縮后的產品送強磁選機選別。現場根據實際生產需要,各濃密機(特別是鐵精礦濃密機)的用途,往往也在相應的變化。
通過對精礦脫水工藝流程考查可以看出:
(1)濃密機的返礦量大,返礦不僅包括過濾機的濾液和溢流兩部分,更主要的來自安裝在過濾機前面的分礦箱(緩沖箱)的回流部分,這部分礦量約占濃密機排礦量的一半左右。根據生產經驗,采用打回流的辦法,可以提高濃密機的給礦濃度和排礦濃度,有利于過濾作業(yè)的進行,但是不能不看到問題的另一方面,返回濃密機,不僅增加了濃密機的負荷,而且嚴重地影響了礦粒的沉降速度,致使細粒精礦損失于溢流中。
(2)在過濾中加清水,這不僅抵消了由于采用打“回流”的辦法,以提高過濾機給礦濃度所帶來的好處,而且使相當一部分細粒級精礦隨過濾機排出的溢流返回濃密機。前已述及。由于濃密機中大量返礦的存在,加劇了礦粒的干涉沉降,實際上這一部分細粒級精礦將隨濃密機的溢流而損失掉。
過濾車間原設計采用25 m2內濾式真空圓筒過濾機27臺,其中用于原生礦鐵精礦過濾16臺,氧化礦鐵精礦過濾8臺,銅精礦過濾3臺,鐵精礦含水要求為11%一13%,銅精礦含水要求在15%以下。1973年二選配套時,擴建過濾廠房,新增58 m2圓盤式真空過濾機9臺,34m2圓盤式真空過濾機3臺,39 m2圓盤式真空過濾機1臺,分別用于處理氧化礦鐵精礦、銅精礦和硫鈷精礦。
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年處理原礦200萬t左右。1998年以來,通過分步改造,逐步將鐵精礦品位由63.30%提高到2CHDO年的64.42%。
它是采用礦石與礦石自沖擊破碎原理,產品粒形呈立方體狀,且產品一0.14 mill超細粉及泥石油管道包裹用鐵礦砂加工工藝流程及設備選型粒度、產量不隨易損件的磨損而產生變化,這是短頭圓錐破碎機所不能相比的。
旋盤式破碎機從外形看和普通的型圓錐破碎機很相似。破碎腔的上部形成一個圓錐形漏斗,工作時充滿了待破碎的物料,形成“料層破碎”,從而強化了破碎作用,改善了破碎效果。
磁滾筒的密封性能是磁系是否能夠長期穩(wěn)定運行的關鍵,為保證磁滾筒密封要求,圓筒兩端用鑄鋁端蓋密封,中間墊軟橡膠密封圈,防止進水進礦,軸承部位用兩組內包骨架密封圈內外密封,還用水性密封膠與白鋼螺栓密封滾筒的兩側,有效地阻止了液體進入滾筒內,可靠地保證磁滾筒的正常工作。
礦床開拓是礦山的主要基本建設工程。一旦開拓工程完成,礦山的生產規(guī)模等就已基本定型,很難進行大的改變。礦井開拓方案的確定是一項涉及范圍廣,技術性、政策性很強的工作,應予以重視。
鐵礦石經破碎與磨碎使礦物解離成單體顆粒,并使顆粒大小符合浮選工藝要求。向磨礦后的礦漿加入浮選藥劑并攪拌調和,使與礦物顆粒作用,以擴大不同礦物顆粒間的可浮性差別。調好的礦漿送入浮選槽,攪拌充氣。