歡迎來到世邦工業(yè)科技集團(tuán)股份有限公司官方網(wǎng)站!詳情請致電400-696-1899 021-58386699 !
歡迎來到世邦工業(yè)科技集團(tuán)股份有限公司官方網(wǎng)站!
隨著脫硫半水石膏摻量的減少,礦渣摻量的增大,絕干抗壓強(qiáng)度先不斷增大,然后出現(xiàn)了一個平臺;飽水強(qiáng)度和軟化系數(shù)隨礦渣摻量的增大,先不斷提高,當(dāng)?shù)V渣摻量超過30%的時候,出現(xiàn)拐點(diǎn)開始下降;吸水率的規(guī)律正好相反。
發(fā)達(dá)國家中脫硫石膏工業(yè)的應(yīng)用
發(fā)達(dá)國家的石膏工業(yè)由于它的競爭性和靈活性,成為較現(xiàn)代化,裝備卓越的工業(yè),通過促進(jìn)新產(chǎn)品和新工藝的不斷開發(fā),解決了脫硫石膏對環(huán)境保護(hù)的重要問題,而且通過脫硫石膏的綜合利用還在增加勞動就業(yè),減小環(huán)境污染和提供優(yōu)良建筑制品方面起著重要作用。
由于受制于市場和經(jīng)濟(jì)性制約,相比運(yùn)輸半徑也小,在脫硫石膏粉生產(chǎn)線,脫硫石膏生產(chǎn)工藝中產(chǎn)值低能耗高,應(yīng)用脫硫石膏的技術(shù)阻力大,甚至被迫放棄原來的技術(shù)路線,返回來又買進(jìn)天然石膏維持生產(chǎn),都沒有形成規(guī)?;纳a(chǎn)和技術(shù)應(yīng)用。
我國現(xiàn)在每年排放的脫硫石膏在50萬噸以上,大多露天棄置或用來鋪路、填溝、堆存等占據(jù)大量的土地,對環(huán)境造成了二次污染,也浪費(fèi)了大量優(yōu)質(zhì)資源。
硫技術(shù)國產(chǎn)化的道路,國內(nèi)煙氣脫硫技術(shù)取得了很大的進(jìn)步,如武漢水力電力大學(xué)開發(fā)的濕式石灰石三相流化床除塵脫硫工藝;清華大學(xué)研制的液柱噴射煙氣脫硫技術(shù)和干式循環(huán)流化床煙氣脫硫技術(shù)。
國外特別是在歐洲,幾乎所有的脫硫石膏都被應(yīng)用在建材行業(yè),廣泛應(yīng)用在生產(chǎn)熟石膏粉、Q石膏粉、石膏制品、石膏沙漿、水泥添加劑等建筑材料之中。
檸檬酸、三聚磷酸鈉、酒石酸和骨膠對脫硫石膏都有顯著的緩凝效果,低摻量時,檸檬酸緩凝作用較強(qiáng)。
在新技術(shù)應(yīng)用方面,德國較近開辟了一種應(yīng)用脫硫石膏制作石膏填料的新途徑,在Iphofen建有一條脫硫石膏填料生產(chǎn)線,整個工藝過程主要是由干燥器和超細(xì)粉磨機(jī)組成,產(chǎn)品的細(xì)度小于0.19m,產(chǎn)量是0.4t/h。用脫硫石膏制得的填料有耐光、耐候、耐擦洗和絕緣性好的特點(diǎn)。
當(dāng)石膏制品處于潮濕環(huán)境中時,由于二水石膏的溶解度較大,石膏晶體搭接處的二水石膏不斷溶解,致使晶體間的接觸點(diǎn)較少,使制品吸水性增大,導(dǎo)致強(qiáng)度減孝軟化系數(shù)減校
末摻緩凝劑時,石骨品體為細(xì)長的針狀品體交義搭接,摻加緩凝劑后的石膏硬化體的晶體形貌發(fā)生較大的變化。
檸檬酸兩種摻加方式對脫硫石膏砌塊抗折、抗壓強(qiáng)度,脫硫石膏砌塊的強(qiáng)度隨緩凝劑摻量的增加而降低,但總體上,采用先摻法的砌塊強(qiáng)度高于同摻法。
石膏中晶體為短針狀、棱柱狀升存的現(xiàn)象,辛要是因為,檸檬酸與石膏混合加入水中使得檸檬酸根離子在水巾濃度不均勻,導(dǎo)致水化過程中檸檬酸根離子濃度大的地方二水石膏影響較大,晶體變得粗大,而在檸檬酸根離子濃度小的地方則二水右膏品體影響較校
對石膏制品進(jìn)行耐水改性,提高石膏制品的密實度,這已在第四章中詳細(xì)做過研究,而且提高制品的耐水性是防止返霜的必要措施。$本節(jié)中主要是通過加入膠粉來減少石膏制品中的毛細(xì)孔,進(jìn)一步提高石膏制品的密實度。
煅燒溫度為180℃時,煅燒后的半水石膏水化后的抗壓強(qiáng)度均令人滿意,而且此溫度煅燒后的半水石膏水化后的抗壓強(qiáng)度與其他溫度相比都較高。
脫硫石膏在150℃煅燒效果卓越,但正如前面所分析的那樣,低于170℃時,脫硫石膏的脫水處理不夠徹底,內(nèi)部存在較多的二水石膏,半水石膏含量較少。
不同熱處理制度下的2h-抗壓強(qiáng)度與煅燒時間可知,不同熱處理制度下煅燒的脫硫石膏試樣抗壓強(qiáng)度存在較大差異。
熱處理后脫硫石膏的標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量的測定
不同熱處理制度下標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量與煅燒時間的結(jié)果不同,不同溫度下煅燒的脫硫石膏試樣標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量存在較大差異。
煅燒溫度120℃、150℃、180℃和200℃下轉(zhuǎn)化率與煅燒時間的關(guān)系,120℃煅燒溫度下,石膏的轉(zhuǎn)化率出現(xiàn)平臺,隨煅燒時間的延長,早期轉(zhuǎn)化率一直維持在較低水平,均低于20%,后期則呈指數(shù)增長。
在脫硫石膏粉生產(chǎn)線,脫硫石膏生產(chǎn)工藝中隨著煅燒溫度的升高,脫硫半水石膏長徑比減小,表向剝離情況嚴(yán)重,增大了其比表面積,即增加了熟料的標(biāo)稠用水量。煅燒后脫硫半水石膏晶體形貌發(fā)生了變化,內(nèi)部結(jié)構(gòu)遭到了破壞,必將影響水化晶體形貌及其性能,此觀點(diǎn)可咀從水化后形態(tài)并異的晶體形貌得到證實。
煅燒脫硫石膏的產(chǎn)物水化晶體發(fā)育完整,生長致密,在凝結(jié)時間(初凝時間7min,終凝時間12min)、標(biāo)準(zhǔn)稠度(0.82)及強(qiáng)度等方面均表現(xiàn)出優(yōu)異的性能。
脫硫石膏現(xiàn)在已經(jīng)是一種應(yīng)用廣泛的綠色環(huán)保材料,但是其煅燒工藝一直是影響脫硫石膏制品質(zhì)量和應(yīng)用的重要因素。
甲基纖維素還具有很好的保水性。大分子的甲基纖維素粉末加入水中后,其表面上與水接觸的分子鏈段首當(dāng)其沖被溶劑化,并形成一層膠狀薄膜,使水分子向甲基纖維素內(nèi)部的擴(kuò)散及甲基纖維素內(nèi)部分子鏈段的溶劑化速度減慢。
當(dāng)石膏達(dá)到過飽和度時(約130%)抽出一部分漿液送往石膏處理站,制成工業(yè)石膏。
隨著檸檬酸摻量的增加,二水石膏晶體形貌的變化是漸進(jìn)的。石膏晶體在c軸上不斷縮短,使a、b軸生長速率相對增快,因此,石膏晶體逐漸由細(xì)長的針狀變成了短柱狀,使晶體更加粗大,孔結(jié)構(gòu)惡化,宏觀強(qiáng)度也隨之降低。
空白石膏水膏比的確定和加減水劑后的水膏比的確定均用標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量的確定方法測定,將估計為標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量的水分別倒入300a:lg空白石膏試樣和加減水劑的試樣中,采用相同步驟記錄連續(xù)兩次料漿擴(kuò)展直徑等于180a:5mm時的加水量,水膏比即為加水量與試樣的重量比。
滬ICP備06053530號-1 版權(quán)所有 世邦工業(yè)科技集團(tuán)股份有限公司 網(wǎng)站地圖 法律聲明 反饋留言